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全自動澱粉分離機回收二手澱粉分離離心機
更新時間:2018-01-09   點擊次數:796次

全自動澱粉分離機回收二手澱粉分離離心機 回收二手澱粉臥螺離心機 

王崇祥

王崇祥

王崇祥

1、絮凝劑消耗量

在離心機內(nei) ,由於(yu) 離心力場很大,細小的汙泥也能與(yu) 水分離,所以絮凝劑的投加量較少,一般混合汙泥脫水時的加**量為(wei) :1.2 kg/tds左右,汙泥回收率為(wei) 95%以上,脫水後泥餅的含水率為(wei) 65%~80%;而帶濾機為(wei) 了提高處理量,濾帶不能織得太密,為(wei) 防止細小的汙泥漏網,需投加較多的絮凝劑,以使汙泥形成較大絮團,一般混合汙泥脫水時的加**量大於(yu) 3 kg/tds,汙泥回收率為(wei) 90%左右,脫水後泥餅含水率80%左右。

臥螺離心脫水機的投**量比帶式壓濾機的投**量要節省很多,且臥螺離心脫水機所用**的分子量低,價(jia) 格便宜,帶式壓濾機所用**的分子量高,價(jia) 格貴。一台一米帶式壓濾機一天工作8個(ge) 小時用**量一般在四到五公斤;一台355型臥螺離心脫水機一天工作8個(ge) 小時用**量在二到三公斤,視汙泥而定,離心機對很多物料甚至可以不加**就能取得較好的處理效果。比如:造紙、毛紡、**氣渣、人蓄糞類、礦山尾砂等粗顆粒容易沉澱的物料,不需要絮凝劑,而帶式壓濾機就不行;這就大大降低了加**和處理成本。

全自動澱粉分離機回收二手澱粉分離離心機2、用電、水消耗量

離心機在使用時電耗比帶式機高三到四個(ge) 千瓦,按每天工作八小時計算每天多三十元。而離心機在整個(ge) 脫水過程中,不需要水衝(chong) 洗。隻是停機時用少量水衝(chong) 洗一下內(nei) 腔即可。而帶式壓濾機就不同,一台一米帶式壓濾機每天需要六七十立方的水進行濾帶反衝(chong) 洗。這些反衝(chong) 洗的水再回流沉澱池重新處理,按每立方水2.5元的處理成本每天就增加至少**元的成本,如用自來水反衝(chong) 洗成本更高,兩(liang) 者相比每天可節省120元的費用,一年至少可節省四萬(wan) 元。板框壓濾機在處理完汙泥,就要對濾布進行清洗,不然就影響處理效果,增長處理時間,費時費力。

3、勞動力消耗量

臥螺離心機勞動強度小,自動化程度高,操作簡單,一人可同時管理2~3台機組;帶式壓濾機操作繁雜,操作工人的技術要求高,一般1~2人管理1~2台機組;板框壓濾機操作簡單但勞動強度較大、工作環境條件差,一般2人管理1~2台機組,操作工人待遇要求較高。如按80元/人天計算,臥螺離心機為(wei) 80元/天台,帶式壓濾機為(wei) 160元/天台,板框壓濾機100~160元/天台。

三、使用維護成本:

臥螺離心脫水機易損件少,隻有V型皮帶、軸承會(hui) 損壞,如更換也不過幾百元;帶式壓濾機易損件多,因開放式作業(ye) 的特點,轉軸、齒輪、軸承及濾帶等被汙水腐蝕和運轉磨損嚴(yan) 重,易損壞,維修更換需幾千甚至上萬(wan) 元;全自動澱粉分離機回收二手澱粉分離離心機濾布會(hui) 破損,更換也需幾千元;板框壓濾機如果進料壓力過高,則濾布易破損、濾板會(hui) 變形。

王崇祥

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